能源短缺是制約人類社會發(fā)展的一個重大問題。目前,我國正在積極推進節(jié)能降耗工程建設(shè),實施節(jié)約資源的基本國策。火電廠是耗煤大戶,充分挖掘火電廠的節(jié)能降耗潛力,對于推進我國節(jié)能事業(yè)、促進社會可持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。
鍋爐排煙熱損失是鍋爐系統(tǒng)更大的熱損失,降低排煙熱損失可以充分利用煤炭資源。達到節(jié)能降耗的目的。在研究提高中速磨煤機出口溫度可行性的基礎(chǔ)上,確定了安全運行燃燒實際煤種時磨煤機入口可承受的更高熱風(fēng)溫度,更大限度地利用了空氣預(yù)熱器中煙氣的熱交換,減少了排煙熱損失,提高了鍋爐運行的經(jīng)濟性。在實際運行中,規(guī)定中速磨煤機的更高出口溫度,是為了防止入口熱風(fēng)溫度過高降低制粉系統(tǒng)的運行安全性。這就犧牲了系統(tǒng)經(jīng)濟。理論上,不同的煤種對應(yīng)不同的磨煤機更高安全入口溫度。
如何從實驗室中找出實際煤的更高承載溫度是本文要解決的問題。利用TG-FTIR技術(shù),可以測定不同氣氛下煤中可燃氣體的析出量。一般中速磨煤機磨制揮發(fā)分較大的煙煤、次煙煤和褐煤,主要可燃氣體為CO,本文采用TG-FTIR對N2和空氣氣氛中的CO析出進行分析,確定CO析出的起始溫度,作為煤所能承受的更高熱風(fēng)溫度。分析了co沉淀起始溫度與Vdaf的關(guān)系,闡述了CO沉淀的機理。實驗室確定實際煤的更高入口熱空氣溫度。
通過理論計算,驗證了干燥出力能夠滿足磨煤機出口溫度在24小時富燃時升至95℃的工況。在300MW/機組上進行了提高中速磨煤機出口溫度的現(xiàn)場試驗,獲得了鍋爐參數(shù)隨磨煤機出口溫度的一系列變化。試驗期間,制粉系統(tǒng)運行安全,磨煤機內(nèi)無CO析出,鍋爐排煙溫度下降約7℃,鍋爐熱效率提高0.37%,具有良好的經(jīng)濟效益。
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